導讀:改裝計算統計,每改裝一口單井摻稀流量計為5萬元左右,一年可減少各類生產成本開支200.5萬元。截至目前,該廠在十二區對18口單井井口摻稀流量計改裝安裝完畢,全年可降低生產成本3519萬元。
日前,塔河油田采油二廠對塔河十二區單井井口摻稀流量計改裝獲得成功。該廠已對18口井改裝安裝完畢,單井每月降低生產成本16.6萬元,一年可減少生產成本3519萬元。
塔河油田十二區碳酸鹽巖油藏為超稠油區塊,全部采用摻稀降粘舉升工藝,稀油的利用效率直接關系到油田的增儲上產。該區摻稀流量計在井口的共有47口井,均為無人值守的生產井,巡檢周期是每天6-8小時。在出現摻稀流量計跑大現象時,只能從站內發現摻稀總量跑大多少立方米,還不能及時確定為哪口單井,需巡井人員逐個上井排查,排查時間長一般在1-6小時之間,易造成稀油浪費、導致摻稀系統壓力不穩,甚至出現油井躺停,嚴重影響生產時效。此技改是利用單井單根摻稀管線無分支,在站內無旁通處,將單井井口摻稀流量計改裝后,就近安裝在各計轉站內。因各計轉站內24小時有人值崗,這樣就能及時發現是哪口井的流量計跑大,并能迅速調整及排除故障,既省時省力,又減少浪費稀油、提高稀油利用率,還避免了油井躺停。據改裝計算統計,每改裝一口單井摻稀流量計為5萬元左右,一年可減少各類生產成本開支200.5萬元。截至目前,該廠在十二區對18口單井井口摻稀流量計改裝安裝完畢,全年可降低生產成本3519萬元。